通过实施多项技改,降低磨机能耗,不断优化宁夏高炉矿渣微粉处理工艺,提高矿渣玻璃体含量,稳定磨机操作,增加矿粉比表面,合理分配矿渣稳定化学成分,采用单一立磨粉磨方式,不使用助磨剂和激发活性添加剂,矿粉活性指数得到提高。
伴随着钢铁工业的发展,高炉水渣的回收利用越来越受到重视。近年来,国内部分钢铁企业相继建立了炉渣微粉生产线,但由于高炉炉渣颗粒质量不稳定,以及炉渣磨粉工艺存在问题,导致炉渣微粉活性指标不合格,严重影响了炉渣微粉的品质和应用前景。在没有助磨剂和激发活性添加剂的情况下,德龙钢铁有限公司采用单立磨粉磨方式,从优化高炉矿渣微粉加工工艺入手,增加了比表面,稳定了矿粉化学成分,提高了矿粉活性指数。
矿粉比表面积的大小直接影响着矿粉活性的发挥,同一品种的高炉渣粉磨成不同比表面积的粉体,其活性指数存在差异。用不同比表面积的矿粉进行多次试验,得到了以下规律:
当矿粉活性指数达到430±10m²/kg时,比表面积较大,是比较理想的生产技术指标。由于矿粉比表面的高低与立磨台的产量和能耗有直接的关系,虽然提高比表面对产品质量更有利,但能耗却随着立磨台的增加而急剧增加,每增加20m²/kg,磨机台产量就会下降10%。在比表面积≥450m²/kg的情况下,矿粉的活性得到了较充分的发挥,随着比表面积的增加,其活性指数也基本相同,且能耗有所增加,不是理想的技术指标。
粉状高炉渣是结晶与玻璃体结合的聚合物,前者为惰性成分,后者为活性成分,故玻璃体成分越多,炉渣的活性越高。
根据炼铁高炉的地理位置,2#、3#高炉炉渣采用分班输送方式,采用皮带直送,1#炉炉渣按车辆倒运。如此便省去了部分矿渣经皮带卸料、下地存放再用铲车料的中间环节,节省了渣场占地面积和运输费用。通过实践证明,矿渣入磨后的含水率可有效控制在12±1%,减少了煤气量。
磨削内部温度稳定。加热炉膛内煤气、助燃空气压力波动,导致燃烧位置改变,影响燃烧效果。如果没有在炉膛内充分燃烧,多余的气体就会随着气流进入管道和磨机内部而进一步燃烧,造成磨机系统内温度过高,导致热风管道变形,加剧磨机内部设备的损耗。烧嘴前2米处砌一道燃烧墙,使煤气混合气受阻力后促进充分燃烧,减少过多煤气进入磨盘的可能性。
在主排风机的作用下,进入磨内干燥物料的热气部分通过废气阀经烟囱外排出,部分通过调节阀经循环风道返回到加热炉热风混风室,再经过预热再进入磨机。循环风量的调节是靠废气阀门和循环风调节阀来控制的,也可以考虑加热炉出口为负压(即磨机入口负压)来稳定磨料内压差。