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优化高炉矿渣微粉处理工艺你知道多少?融通绿色建材邀您了解

所属分类:公司新闻    发布时间: 2021-08-03    作者:融通绿色建材
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通过多项技术改造,降低磨机能耗,不断优化高炉炉渣处理技术,提高炉渣的玻璃体含量,稳定磨机运转,提高矿粉比表面积,合理配合矿渣化学成分,实现不使用助磨剂和助磨剂,提高矿粉活性指数。

随着钢铁工业的发展,宁夏高炉矿渣的回收利用越来越受到重视。近年来,国内一些钢铁企业相继建立了矿渣微粉生产线,但由于粒状高炉渣的质量不稳定、粉磨工艺问题等原因,造成矿渣微粉活性指数不达标,严重影响了矿粉质量和应用前景。在不使用助磨剂和激活剂的情况下,德龙钢铁有限公司从提高矿粉比表面、稳定矿粉化学成分、提高矿粉活性指数的角度出发,采用单一立磨方式,在不使用助磨剂和激活剂的情况下进行了研究。

矿粉比表面积的大小直接影响矿粉活性的发挥,同类型高炉矿渣粉磨到不同比表面积的矿粉活性指数有差异。对具有不同比表面积的矿粉,经多次试验证实:比表面积在430±10m/kg时,矿粉活性指数较好,是较为理想的生产技术指标。矿粉比表面积与立磨台产率及能耗直接相关,比表面积虽对产品质量有利,但比表面增厚较大,比表面积每增加20m/kg,磨机台降低10%。


当比表面积大于450m/kg时,矿粉比表面大于450m/kg时,活性指标基本一致,但活性指标基本一致,能耗增加,不是理想的技术指标。

宁夏高炉矿渣微粉的化学成分对粉体活性的影响,高渣滓化学成分一般为CaO、SiO2、Al2O3、MgO及少量TiO2,其含量直接影响到粉体活性指数。粒化高渣为结晶聚和玻璃体的聚合物,前者为惰性成分,后者为活性成分,玻璃体成分越多,渣滓活性越高。

依据高炉地理位置,2#、3#高炉炉渣由车辆倒排倒出的1#炉渣直接送至高炉。从而省去了部分矿渣经皮带卸落到地面,再用铲车料存放的中间环节,节省了渣场的占地面积和运输成本。经实际生产,可有效控制入磨矿渣含水量在12±1%以下,降低了煤气吨耗。